三菱m70系统报警m01 有sw行程结束的轴

三菱m70系统报警m01 有sw行程结束的轴,第1张

SW行程结束的轴轴,移动超过机床设定的软限位,而发生的报警,接触方法:按复位即可接触报警,产生原因:查看的加工工件,装夹在工作台上的位置不合理,或者是工件超过了机床的有效行程。

(1)情况一:如果是第一次回绝对值零点则将#2049设为“4”绝对值基准点模式,机床断电,(伺服也需要断电)再上电,否则伺服数码管会有25号报警。

(2)情况二:如果之前设置过回绝对值零点,希望重新回零,则需进行以下 *** 作:

扩展资料:

三菱M70系统简要特征:

控制单元配备最新RISC 64位CPU和高速图形芯片,通过一体化设计实现完全纳米级控制、超一流的加工能力和高品质的画面显示。

系统所搭配的MDS-D/DH-V1/V2/V3/SP、MDS-D-SVJ3/SPJ3系列驱动可通过高速光纤网络连接,达到最高功效的通信响应。

检查刀抄盘的定位检测开关是否有问题。数控铣床是在一般铣床的基础百上发展起来的一种自动加工设备,两度者的加工工艺基本相同,结构也有些相似。数控铣问床有分为不带刀库和带刀库两大类。其中带刀库的数控铣床又称为加工中心。

加工中心常见故障及处理方法:

一、手轮故障

原因:

1、手轮轴选择开关接触不良

2、手轮倍率选择开关接触不良

3、手轮脉冲发生盘损坏

4、手轮连接线折断

解决对策:

1、进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决。

2、进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换开关即可解决。

3、摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B之间阻值是否正常。如损坏更换。

4、进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可。

二、换刀故障

原因:

1、气压不足

2、松刀按钮接触不良或线路断路

3、松刀按钮PLC输入地址点烧坏或者无信号源(+24V)

4、松刀继电不动作

5、松刀电磁阀损坏

对策:

1、检查气压待气压达到6公斤正负1公斤即可。

2、更换开关或检查线路。

3、更换I/O板上PLC输入口或检查PLC输入信号源,修改PLC程式。

4、检查PLC输出信号有/无,PLC输出口有无烧坏,修改PLC程式。

5、电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体。

扩展资料:

数控机床故障诊断方法在实际维修中的应用:

模块互换法:

数控机床的某一个模块(一般指编码器、光栅尺、伺服放大器及其电缆等)出现故障导致机床报警或异常现象,把该模块与另外一个同类(尽量是同型号)正常的模块互换,再观察故障现象并与互换前对比,来帮助维修人员定位故障点。

故障现象:

某数控龙门铣床在自动加工过程中,出现25000号报警:Y轴主动编码器硬件错误,下电重起后故障依旧。

故障分析和方法应用:

一般情况下,引起该报警的原因可能是光栅尺故障、编码器故障、反馈单元损坏以及中间连接电缆断裂或破损。若针对以上所有情况拆下逐一检查,则需耗费大量故障诊断时间。

采用“互换”法,根据大量的维修记录得知,导致此报警最有可能的因素是光栅尺脏污或读数头损坏,现将Y轴和X轴光栅尺电缆线互换(电缆经测试正常,相当于把光栅尺互换),开机后X轴出现25000号报警,显然是Y轴的光栅尺故障。

进一步检测后发现,其读数头上一个“小钢珠”脱落,导致读数头在读取反馈数据时信号不稳定,更换读数头后故障排除。

常见报警代码如下。

AL10:欠压。AL12:存储器异常AL13:时钟异常。AL15:存储器异常2。AL16:编码器异常1。AL17:电路异常2。AL19:存储器异常3。AL1A:电机配合异常。AL20:编码器异常2。AL24:电机接地故障。AL25:绝对位置丢失。AL30:再生制动异常。AL:31超速。AL32:过流。


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